钢洁净度的评定和控制(三)
作者:张银环   来源:技术中心 发布时间:2010年02月26日 点击数:

3 洁净钢的生产实践
  钢的精炼和连铸操作严重影响钢的洁净度。例如,索拉克敦刻尔克厂对去除夹杂物进行了系统的研究,结果表明:尽管二次氧化时有发生,钢包处理可减少夹杂65%~75%,中间包可去除夹杂20%~25%,而结晶器去除夹杂物的作用较小,只能去除夹杂5%~10%。
3.1 钢包操作
3.1.1 出钢氧含量
  在出钢期间或加脱氧剂之前测定钢包内钢水的氧含量,出钢时钢水氧含量明显地高,威尔顿厂为0.045%~0.08%,国家钢公司大湖分厂为0.08%~0.12%,新日铁为0.025%~0.065%。加铝脱氧后,产生大量的Al2O3。按这样推理,为了生产洁净钢,我们就可以假定通过限定顶吹氧含量来实现。但是,如图5所示,顶吹氧量和钢的洁净度没有相关性。这与液态钢样总氧含量的研究结果相一致。发现加铝脱氧后,形成的大量氧化铝簇夹杂物有85%能稳定上浮到钢包渣中,残留的簇状夹杂物尺寸小于30m。因此,不管出钢氧含量取决于夹杂物的上浮时间,还是取决于钢包精炼的可能性,都能去除大多数夹杂物。图6示出了RH处理期间钢中总氧含量随着脱气时间的延长而降低的情况。不管出钢时氧含量差别多大,处理终点的总氧含量T.[O]都达到同一水平。为达此目的,脱气时间必须足够长,例如15min。生产超低碳钢时,出钢氧含量严重影响脱碳速度。
3.1.2 渣中FeO和MnO
  钢水二次氧化的重要原因是转炉出钢带渣进入钢包,转炉渣富含FeO和MnO。这些氧化物同钢水中溶解[Al]发生氧化反应,生成Al2O3,对下述反应的热力学条件非常有利:
  3FeO+2[Al]=Al2O3+3[Fe] 
  △Gl0=-853700+239.9T(J/mol) (2)
  3MnO+2[Al]=Al2O3+3[Mn]
  △Gl0=-337700+1.4T(J/mol) (3)

  氧含量检测值为0.0524%;1—氧含量初始计算值为0.03%;
  2—氧含量初始计算值为0.05%;3—氧含量初始计算值为0.07%
   钢包渣中FeO和MnO含量较高,二次氧化位能大。反应生成物为Al2O3夹杂。钢材中的许多裂纹源于钢包渣中的FeO引起的二次氧化的产物。
  FeO+MnO检测值为15.7%;1—FeO+MnO计算值为2%;
  2—FeO+MnO计算值为15.7%;3—FeO+MnO计算值为30%
  为了减少FeO和MnO的污染,采取了如下对策:
(1)最大限度地减少出钢时带入钢包的渣量。
  提高停吹碳目标命中率,避免补吹,从而将钢水中溶解的氧含量降至最少,以降低炉渣中FeO含量;BOF采用副枪,从根本上降低补吹频率;采用高效的机械挡渣设备,如挡渣球(浮在钢水和炉渣界面之间),有助于减少出钢带入钢包的渣量(约3kgöt钢),也可采用一些传感器。出钢后,钢包厚渣层引起了大量渣携带问题。例如,美国内陆钢公司第4BOF车间标准钢种通过机械扒渣使钢包炉(LMF)渣层厚度低于40mm。1993年LTV钢公司克力夫兰厂最后钢包渣平均厚度为75mm,LTV钢公司印第安那Harbor厂低碳铝镇静钢钢包渣层厚97mm,高强度低合金钢钢包渣层厚135mm,要求增碳条件的钢种渣层厚140mm;台湾中钢炼钢厂钢包渣层厚度为30~100mm;中国武钢炼钢厂2号转炉钢包渣层厚100~130mm;而加拿大阿尔戈马钢厂扒渣前钢包渣层厚75mm,扒渣后为25mm。
(2)钢包渣还原处理。
  埃米发现,出钢带渣最少化同添加碱性钢包渣和采用碱性包衬相结合,可降低渣中FeO+MnO含量达1%~2%;低碳铝镇静钢可降低总氧含量0.001%。降低钢包渣中FeO+MnO含量的另一个办法是添加炉渣调节剂(即将炉渣还原或脱氧处理)。炉渣调节剂一般使用的是铝和煅烧石灰石或石灰石的混合物。表5总结出世界上几个钢厂钢包渣还原处理之后FeO+MnO含量的下降值。处理后平均降低约5%。据法国索拉克敦刻尔克厂报道,采用该措施可明显提高带卷的洁净度。

3.1.3 RH处理和钢包搅拌的作用
  钢包搅拌和精炼过程(如RH钢包脱气)大大地促进了夹杂物的长大和去除。各类钢包处理对板坯夹杂物含量的影响如图10所示。这些数字表明,对提高钢水洁净度而言,RH真空处理比钢包氩气搅拌优越,结果参见表4。喷Ca粉和增加搅拌力,促进了脱氧和液化夹杂物,具有明显的效益。据Haastert报道,某厂采用RH脱气和Ca处理,将T.[O]降低到0.00.5%。NK-PERM工艺(NKK的RH改进工艺)脱气20min之后,可将低碳铝镇静钢的总氧T.[O]降到0.0005%。但是,过度搅拌是不利的。当钢水向上循环到渣层之上时,可能使钢水表面暴露出一个“眼睛”区,使钢水产生二次氧化。

  加入合金后,充足的搅拌时间(>10min)也是很重要的,能使Al2O3夹杂循环上浮到渣中而去除。然而搅拌时间不能太长,就象Atlas不锈钢厂报道的那样,会冲蚀炉内耐火材料。这种现象已被托马斯等人从理论上证明过。初期的强搅拌促使小夹杂物相互碰撞长大形成大夹杂物,接着“终搅拌”钢水慢速循环,便于将碰撞形成的较大夹杂物排除到渣中。

                           ——摘自《中国金相分析网》